Przeróbka latarki halogenowej na LED
: czwartek 12 lis 2020, 15:01
Miałem latarkę nurkową w formie "tuby" o średnicy wewnętrznej 50-paru mm i długości ok 20cm. Oryginalnie był tam pakiet 12 ogniw NiMH i żarówka halogenowa.
Pierwszym krokiem było zlecenie wytoczenia dopasowanej "piguły".
Do piguły przyczepiona jest LED Citizena z serii CLU036, 4000k, CRI 97 (https://www.tme.eu/pl/details/clu036-12 ... 1-403h7g5/), a steruje nią driver na układzie XL6006 (https://www.aliexpress.com/item/32908623442.html) zasilany pakietem 2S2P z ogniw 18650.
Naroźniki płytki divera musiałem opiłować, żeby się zmieścił w tubie (położenie wzdłuż uniemożliwiłoby włożenie pakietu).
Prąd wyjściowy driver to około 1,36A (zmieniony rezystorami w sprzężeniu zwrotnym), co daje moc ok. 49W. Przez wymianę diody zenera na 11V przy wejściu EN uzyskałem zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora na poziomie 11,8-12V.
W odróżnieniu od chińskich tańszych driverów "250W" ten dobrze sobie radzi ze startem przy nie dość wydajnym zasilaniu (zmniejsza moc, a tamten nie startował i pobierał duży prąd).
Przy tym poziomie mocy prąd wejściowy utrzymuje się poniżej dopuszczalnych 5A. W kolejnych prototypach spróbuję zasilać to z 6, 7 lub 8S, a wtedy moc może być jeszcze wyższa (DZ2 ogranicza napięcie wyjściowe do ok. 56,2V, a układ dopuszcza maksimum 60V, a w tym zakresie powinno dać się zasilić LED z serii CLU048-18).
Tak działa pod wodą:
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Pierwszym krokiem było zlecenie wytoczenia dopasowanej "piguły".
Do piguły przyczepiona jest LED Citizena z serii CLU036, 4000k, CRI 97 (https://www.tme.eu/pl/details/clu036-12 ... 1-403h7g5/), a steruje nią driver na układzie XL6006 (https://www.aliexpress.com/item/32908623442.html) zasilany pakietem 2S2P z ogniw 18650.
Naroźniki płytki divera musiałem opiłować, żeby się zmieścił w tubie (położenie wzdłuż uniemożliwiłoby włożenie pakietu).
Prąd wyjściowy driver to około 1,36A (zmieniony rezystorami w sprzężeniu zwrotnym), co daje moc ok. 49W. Przez wymianę diody zenera na 11V przy wejściu EN uzyskałem zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora na poziomie 11,8-12V.
W odróżnieniu od chińskich tańszych driverów "250W" ten dobrze sobie radzi ze startem przy nie dość wydajnym zasilaniu (zmniejsza moc, a tamten nie startował i pobierał duży prąd).
Przy tym poziomie mocy prąd wejściowy utrzymuje się poniżej dopuszczalnych 5A. W kolejnych prototypach spróbuję zasilać to z 6, 7 lub 8S, a wtedy moc może być jeszcze wyższa (DZ2 ogranicza napięcie wyjściowe do ok. 56,2V, a układ dopuszcza maksimum 60V, a w tym zakresie powinno dać się zasilić LED z serii CLU048-18).
Tak działa pod wodą:
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć
Kliknij obrazek, aby powiększyć